莱钢4#1,080,m3高炉提升产量操作实践

时间:2023-10-07 10:55:05 来源:网友投稿

王志刚,宫学锋

(山钢股份莱芜分公司,山东 济南 271104)

山钢股份莱芜分公司(简称莱钢)4#1 080 m3高炉采用美固美特浇筑炉缸,自2018年3月31日投产以来,高炉逐步强化,产量、质量稳步提升。分析2020年以来的生产条件,高炉高效生产的有利因素主要包括:480 m2烧结矿面临投产,烧结矿质量好转;
高炉稳定顺行模型已经建立,高炉能保持长周期稳定顺行;
炉前渣铁排放和主控室能够协调配合等。不利因素:喷煤量受限,炉温平衡难度大;
铁水罐紧张形势依旧严峻;
自产焦不足,外购焦质量不稳定;
环保限产,原燃料质量阶段性波动等。通过上述分析,可基本确认高炉外部生产条件趋于好转,具备进一步提升产能的潜力。

2.1 优化风口布局

炉况稳定顺行,是优化高炉操作参数的基础。中心气流与边缘气流的合理分布,是高炉顺行、指标优化的基础;
下部调剂是高炉维持长周期稳定的关键,是上部调剂的基础。4#高炉炉缸尺寸参照2012年图纸,炉缸缩减25 m3,致使开炉后压量关系紧张,铁前频繁出现风压高、顶温不可控问题。鉴于炉缸缩减,首先更换4个Φ465×110风口;
后期生产中渣中铝较高及渣比较高,逐步将Φ115的风口全部替换成Φ110的风口,风口长度未调整,风口面积长期保持在0.170 9 m2。2019年7月原燃料条件发生变化,渣比下降,高炉加减风频繁,压量关系偏紧,高炉稳定性较差。7月6日休风时增加3个Φ 465×110的风口,Φ465×110的风口总数7个,风口面积0.170 9 m2未变,高炉稳定性提高,加减风次数减少。2019年11月提升煤比至180~185 kg/t,热风风压提升至310 kPa,压量关系紧张,加减风比较频繁,燃耗上升,操作燃料比上升10 kg/t左右,故将风压逐步降至295~300 kPa。分析认为,风口面积偏小,故12月18日将4个Φ465×110风口更换为Φ465×115,风口面积扩大到0.174 5 m2,至此,风压在310 kPa左右可以长期保持,压量关系宽松。由于风口调整,冷却壁波动幅度较大,水温差3.0~3.5℃,边缘气流较盛,基于规整炉墙的考虑,前期未大幅度调整,待冷却壁波动幅度趋于一致后,逐步扩角度,降料线,水温差下降至2.5℃左右,高炉煤比到达185~190 kg/t,产量(2 750~2 800)t/d的情况下,炉况保持稳定,燃料比(505~510)kg/t。2020年3月10日定修时,将铁口方向的1#、17#风口由Φ480×110更换为Φ465×110。风口调整后,Φ465和Φ480风口均匀分布。此次调整后,根据炉况表现,a角扩大至38.5°,料线由1.40 m调整至1.45 m。

2.2 实施三保方针

高炉正常生产时,炉内应继续执行“保中心,保热量,保透指”的三保方针,加强炉况的稳定性调剂。保热量,即保持渣铁热量达到1 480℃,渣铁流动性良好,加速炉缸的消化进程;
保透指,即保持宽松的压量管理,透指大于14,严格控制上限风压;
保中心,保持中心气流畅通,实现“两条腿”走路,保持正常生产。下部调剂是基础,通过下部送风制度的调整使风口回旋区的形状适合高炉生产实际,进而使炉缸煤气流分布合理,为炉况的稳定顺行打下基础。

2.3 降低焦比

改造喷吹管道,提升喷吹量,为煤比提升创造条件。2020年4月份以来,由于烧结矿紧张,烧结比例62%左右,理论渣比310~320 kg/t,较2019年380~400 kg/t相比,渣比下降明显,炉内憋渣铁情况缓解。2020年以来受喷吹量限制,2月份开始进行喷吹管道改造,将喷煤主管道高炉侧由Φ80 mm改为Φ108 mm,喷吹量由22~23 t/h提升到25~26 t/h,为焦比降至315 kg/t创造条件。

原燃料条件好转,特别是配加480烧结矿后,压量关系宽松,为加负荷奠定了基础。480烧结矿外观质量及粒度优于105烧结矿,高比例配加后,压量关系显得比较宽松,热风压力下降5~10 kPa,透指基本保持在15以上。分析透指下降的根本原因在于480烧结矿冶金性能好,软熔区间较窄,使得料柱透气性更好,压差下降。

边缘煤气流保持稳定,水温差2~2.5℃,利于渣铁热量的保持,从而实现降耗的目的。通过扩大布料角度,使用大矿批、高顶压等一系列措施,水温差逐步降低至2.5~3.0℃调剂,高炉燃耗、指标保持较好。

保持渣系的稳定,概括为降R2,稳R4,稳定MgO/Al2O3比。通过配加蛇纹石将R4保持在1.0左右,控制MgO/Al2O3比值0.55左右,炉渣的流动性和稳定性趋好。

2.4 加强炉缸和炉型日常维护

良好的炉缸状态、规整的炉型,是保持高炉长期稳定顺行的基础。高炉日常操作以保持宽松的压量关系、合拢可控的顶温、均匀的探尺工作状态为目标,在此基础上进行参数的微调,做到有问题早发现、早分析、早处理。高炉日常管控应重点关注以下参数。

冷却壁温度变化。各层冷却壁温度相对均匀,波动要小而一致。若出现大幅度剧烈波动,应及时对原燃料、渣铁排放和炉温情况予以判断,使压量关系尽可能宽松,从而使气流稳定,冷却壁趋于稳定。

在线水温差检测要均匀,且范围合理。水温差若周向偏差较大,炉墙可能不规整,有局部挂结迹象,要分析原因。水温差波动范围要合理。冷却壁水温差直接反映出高炉边缘气流的热交换量,若水温差过高,边缘气流盛,燃耗上升;
若水温差过低,边缘容易结厚,压量关系紧张,炉况也会出现波动,因此需要摸索合理范围。4#高炉水温差操作范围在2.0~2.5℃,炉况稳,燃耗低,质量好。一字测温边缘要可控,中心保持畅通,中心点温度是边缘点温度的5~7倍,中心点是次中心点的1.5~1.7倍,两边的温度分布相对一致,Z值2.0左右,W值0.45左右。探尺工作要相对均匀,不能忽快忽慢,存有崩料风险。炉顶温度合理可控,随布料均匀性波动。

2.5 稳定热制度

为保持热制度稳定,4#高炉热量调剂的目标是铁水Si含量0.35%~0.40%,物理热1 480~1 500℃。

2.5.1 造渣制度的调整

炼铁先炼渣。造渣制度上,炉内要求增加一类铁,减少二类铁,杜绝三类及号外,并适当控制特类铁;
炉外要求渣铁流动性好,主沟前端3 m内及渣沟不结壳,不上涨。为减少炉缸炉渣吸热,适当提高二元碱度,兼顾四元碱度,提高炉渣热焓,日常操作中控制二元碱度1.2左右,四元碱度1.0左右,关注渣中MgO/Al2O3和Al2O3的含量,尽量保证镁铝比达到0.5,可通过配加蛇纹石或者白云石来进行调剂,配加量可根据实际化验数据和炉外渣铁的流动性情况进行微调。

2.5.2 硅硫及物理热的平衡

充足稳定的炉温和较好的渣系是保证高炉稳定顺行的前提,4#高炉在2020年1月尝试将铁水Si含量由0.35%提高至0.40%~0.45%,物理热由1 470℃提高到1 490~1 500℃。炉渣流动性良好,但是铁水Si含量较高,经常达到0.7%左右,偏差较大。通过微上调碱度,目标铁水Si含量0.40%,将热量降至1 470~1 480℃,炉温稳定性好转。在渣铁流动性较好的情况下,压量关系比较平稳,炉缸状态较好。分析确认在热制度保持上应以铁水Si含量0.35%~0.40%为基础,热量1 480℃为目标,保证良好的渣铁热量和流动性,参考生铁质量情况,对碱度和渣系进行微调,从而更好的保证铁水化学成分和热量。

2.5.3 提升理论燃烧温度

2019年11月初,煤比170~175 kg/t,氧气较低,T理2 150℃左右,铁水Si含量合适,物理热偏低。后提氧至4 500~5 000 m3/h,T理达到2 200℃以上,渣铁热量得到了提升。当煤比达到190 kg/t以上时,特别是喷吹兰炭后:一是要求热风炉换炉后风温需达到1 220℃以上;
二是富氧严格控制使用下限,保证T理2 200℃左右。

2.5.4 稳定燃料比

燃料比是保证炉温及热制度稳定的基础。在炉况顺行的基础上,要求调剂煤量均衡,特别是当前配加120料场外购焦,外购焦和自产焦频繁转换,要对焦炭料流的波动及时补偿,确保负荷稳定;
对渣铁样及时判断,对上个班的燃料比变化、炉温趋势、渣铁排放情况要综合分析,确保炉温的稳定。

2.6 渣铁排放

随着负荷加重和煤比提升,为保持煤粉燃烧率,T理≥2 200℃,富氧量由3 500~4 000 m3/h提升到5 500~6 000 m3/h,改进后产量提升较多。为此,要加强炉前生产组织管理,细化渣铁排放管理:出铁时间按70±10 min控制;
配罐后10 min内打开铁口;
铁后流铁时间≤10 min;
加强工长、炉前和调度室之间的信息沟通,合理控制炉内风、氧水平;
加强紧急状态下的预案管控,树立止损意识,防止事故扩大化;
制定开口机定位装置,降低高产状态下的减风堵口风险。延长主沟的使用寿命,改变以往“一大浇+小套浇”的生产模式,每次检修彻底将主沟耐材清理干净,最大限度进行浇筑,保证耐材的使用强度,从而将主沟寿命维持在55~60 d的水平,通铁量15万t左右,在确保主沟安全运行的情况下减少休风率。

系列优化改进措施实施后,4#高炉产量指标提升显著,且在稳产高产基础上其他生产技术指标也稳步提升(见表1)。

表1 2020年高炉生产技术指标

稳定入炉原燃料质量,是高炉强化提升产能的基础。通过优化高炉操作制度,抑制边缘煤气流,上下部相匹配,摸索合理的操作炉型,保持炉况长期稳定顺行,降焦比提煤比,在炉况顺行的基础上实现指标的提升,均可有效提升产量。管理水平的进步,开展低硅优质生产、提高入炉风温、降低工艺休慢风率等工作的开展,均有利于推进产量提升。

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